10月份滿負(fù)荷生產(chǎn)以來,原料缺口嚴(yán)重,電鋅四車間按公司安排使用外購焙砂,因外購焙砂顆粒粗,不利于浸出效果控制,導(dǎo)致渣鋅、水鋅、直收率指標(biāo)差,系統(tǒng)渣量增加導(dǎo)致設(shè)備負(fù)荷重,對生產(chǎn)影響較大,為工藝適應(yīng)對原料變化,改善浸出效果不佳現(xiàn)狀,車間決定實(shí)施兩項(xiàng)技改,以改善粗顆粒焙砂對生產(chǎn)影響,解決浸出效果不佳現(xiàn)狀。
為扎實(shí)推進(jìn)技改項(xiàng)目落地見效,車間先期安排相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)和論證,通過實(shí)驗(yàn)效果明顯,經(jīng)過大家討論一致贊成通過,維修工序開始制定改造安裝方案,浸出工序?qū)Τ凌F一階段罐底閥捅開放液保持暢通,維修工序布局管道及泵安裝,經(jīng)過維修、浸出工序4天的通力配合,兩套系統(tǒng)管道及泵安裝完成。在操作中落實(shí)每班次分別對2-5號罐停止攪拌5分鐘后每個罐拉液2分鐘到熱浸1號罐,利用熱浸高溫高酸二次浸出增強(qiáng)浸出效果,有效降低了罐底粗焙砂反應(yīng)不好大量堆積對設(shè)備負(fù)荷較重影響。
第一項(xiàng)技改工作完成后開始緊鑼密鼓的開始對電解兩臺球磨機(jī)拆卸轉(zhuǎn)運(yùn)到中浸、酸浸崗位,經(jīng)過6天時(shí)間改造安裝,中浸崗位球磨機(jī)安裝在1號沸騰槽邊上,對沸騰槽底部粗顆粒焙砂進(jìn)行酸性球磨,球磨后液體通過立式泵打到2號氧化罐,酸浸崗位球磨機(jī)安裝在熱浸1號罐下,先期對樓下堆積的粗顆粒焙砂酸性球磨,后期將為酸浸崗位沉鐵、熱浸系統(tǒng)分開后功能應(yīng)用,2臺球磨機(jī)經(jīng)過試運(yùn)行達(dá)到了預(yù)期效果,球磨效果良好,粗顆粒焙砂經(jīng)過球磨后明顯變細(xì)。
經(jīng)過技改,渣鋅、水鋅、直收率指標(biāo)明顯改善,為車間沖刺四季度夯實(shí)“創(chuàng)效增盈”基礎(chǔ)。(電鋅四車間 王彥)